第(2/3)页 在两位领导的“威逼利诱”下,邹师傅总算勉强同意参与维修冒顶的氨合成塔,杨主任又把责任进行了分工,让水生去焊被炸碎的催化剂格栅。 这是用多块321不锈钢切削成网格状结构,用以架设在催化剂筐内,用于承载催化剂颗粒的支撑体,每个格栅之间的间距仅有十五毫米,用以保证气流顺利通过。 要命的在于材料本身,321不锈钢是一种高纯度合金,是由17%的铬,12%的镍,以及5%的钛,经稳定化处理后形成的奥氏体组织,由于添加了钛元素,让这种合金具备更优的抗晶间腐蚀能力,高温抗氧化性和耐久性。 由此带来的问题是:焊接难度也非常大! 如果采用普通的酸性或者碱性焊条,经过一段时间的使用后,焊条接缝处的碳钢金属就会与合成塔内的氢元素发生反应,产生晶间腐蚀现象,在高温高压的冲击下极易断裂! 为防止此类安全事件发生,优先采用标号为E347-16的含铌金属焊条,而目前这类特种焊条的价格很高,数量很稀少,有些甚至要专门从上海调货。 “就这些,省着点用吧!” 后勤科长王殿臣将一盒价格昂贵的含铌焊条小心翼翼放在他身边,叮嘱一声。 水生点了点头,先拿出他的工作好伙伴——角磨机,将催化剂格栅进行焊接前的预处理,也就是打出60度左右的坡口,方便焊剂融入。 但凡含钛金属的合金,焊接起来的要求都非常高,水生也是加着小心,单手紧握焊钳,另一只手转动焊机上的旋钮,将电流定在80A,电压10V。 摔成几瓣的催化剂格栅已经固定在工作台上,水生带上面罩,提起焊钳,首先在一块铁疙瘩上点了两下。 啪啪! 两道白光闪过,他这才深呼一口,稳住手腕,采取“小电流、快速焊”的方式,刺啦啦走过第一遍。 岑书记端着茶杯,靠在四车间门口,饶有兴致的看水生如何啃下这块硬骨头。 岑书记是建国之后第一批投身到化工行业的老资历,点电焊这活他不但熟悉,而且亲自下手干过,常人——也包括他在内——点电焊的手法都是一戳一戳的,从来没见过水生这种手法! 用四个字形容就是行云流水! 焊条刺啦啦冒着白光,在他那如同机械一般的手臂操纵下匀速向前,留下一道道水波状纹理,如果细看,就会发现那些尚未凝固的液态金属真如水一样在缓缓流动! 转瞬间便凝固! 关键他的焊条还带拐弯的! 被摔成几瓣的催化剂格栅被他一气呵成,全部焊接牢固! 这小子的手艺,简直绝了! 水生摘下面罩,用小锤子轻轻敲掉焊缝表面的药皮,满意点点头,换上一根新焊条,开始跑第二遍。 三遍完毕,使用喷枪,将温度调整到250度左右进行回火,确保应力消除。 完活。 第(2/3)页